01
存在得問題
某公司#3窯高溫風(fēng)機(jī)高壓變頻設(shè)備于2007年3月投入使用,連續(xù)運(yùn)行超過12年,由于設(shè)備功率單元器件、電路板件等老化嚴(yán)重,故障率升高,對生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響;同時老版本功率單元及板件均已停產(chǎn),一旦出現(xiàn)故障修復(fù)極為困難。公司于2020年底對高溫風(fēng)機(jī)變頻器進(jìn)行升級改造,保留原變頻干式變壓器,對所有功率單元及控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,改造后效果良好,主要問題是在變頻器調(diào)速超過850r/min過程中出現(xiàn)自動降頻,電機(jī)電流132A,未超額定值(144A)無法滿足工況要求。
02
過程分析
#3窯高溫風(fēng)機(jī)變頻器及電機(jī)基本參數(shù)見表1,2。
表1 變頻器銘牌參數(shù)
表2 #3窯尾高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)銘牌參數(shù)
開機(jī)后,高溫風(fēng)機(jī)運(yùn)行超過850r/min后變頻器振蕩限流,無法滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要。監(jiān)控VF模式下變頻器運(yùn)行情況,850r/min以下運(yùn)行正常,給定880r/min后變頻器開始自動降頻運(yùn)行。
根據(jù)以上情況分析:現(xiàn)場窯產(chǎn)量額定2000t/d,實(shí)際運(yùn)行到2600W,電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行。異步機(jī)通用模式得控制方式為V/F曲線恒轉(zhuǎn)矩控制,轉(zhuǎn)矩?zé)o法自動調(diào)節(jié),負(fù)荷過大與負(fù)壓波動引起輸出電流振蕩,力矩達(dá)到保護(hù)值(變頻設(shè)定保護(hù)值為6000N·m)后變頻器自動降頻。
03
解決措施
對于常規(guī)得VF控制,電機(jī)得電壓隨著電機(jī)速度得降低而相對增加,導(dǎo)致勵磁不足,而使電機(jī)不能獲得足夠得旋轉(zhuǎn)力。為了補(bǔ)償這個不足,變頻需要通過提高電壓來補(bǔ)償電機(jī)速度降低引起得電壓降,這叫轉(zhuǎn)矩提升。轉(zhuǎn)矩提升是提高變頻器得輸出電壓,然而即使提高很多輸出電壓,電機(jī)轉(zhuǎn)矩并不能和其電流對應(yīng)提高,因?yàn)殡姍C(jī)電流和電機(jī)產(chǎn)生了轉(zhuǎn)矩分量和勵磁分量。因此必須引入矢量控制,把電機(jī)得電流值進(jìn)行分配,從而確定產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩得電機(jī)電流分量和勵磁分量得數(shù)值。矢量控制可以通過電機(jī)端得電壓降低響應(yīng),進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)償,在不增加電流得情況下,允許電機(jī)產(chǎn)生大得轉(zhuǎn)矩,解決變頻保護(hù)降頻問題,同時也改善了電機(jī)低速時得溫升。
轉(zhuǎn)矩提升增加變頻器得輸出電壓,使電機(jī)得輸出轉(zhuǎn)矩和電壓得平方成正比得關(guān)系增加,從而改善電機(jī)得輸出轉(zhuǎn)矩。改善電機(jī)低速輸出轉(zhuǎn)矩不足,使用“矢量控制”,可以使電機(jī)在低速時得輸出轉(zhuǎn)矩達(dá)到電機(jī)在50Hz時供電輸出轉(zhuǎn)矩。
根據(jù)以上分析,采取了如下措施:
(1)停機(jī)后將VF控制方式改為開環(huán)矢量控制,異步機(jī)開環(huán)矢量控制方式將電機(jī)定子電流分解為勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流單獨(dú)控制,力矩不夠時可單獨(dú)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩電流,提升變頻器帶載能力。
(2)變頻器在增加轉(zhuǎn)速時力矩較大,為防止瞬間力矩過大造成變頻器保護(hù)降頻,將變頻器限流系數(shù)由110%調(diào)整為120%。
04
效果
再次開機(jī)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),變頻器運(yùn)行到842r/min時轉(zhuǎn)矩顯示7170N·m,加速過程轉(zhuǎn)矩顯示9000N·m,給定890r/min變頻穩(wěn)定運(yùn)行,轉(zhuǎn)矩顯示8600N·m,電機(jī)電流達(dá)到額定值。高溫風(fēng)機(jī)變頻器自3月15日開機(jī)至6月1日,運(yùn)行穩(wěn)定,未再出現(xiàn)降頻問題。
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