本文對一起因施工不規(guī)范因素損傷電纜而引發(fā)得電纜故障進行詳細分析,提出了針對性得防范解決措施。
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故障情況
2016年7月27日16:06,110kV某變10kV某線零序動作跳閘。經(jīng)查找,電纜故障點為中間接頭,位于變電站出站隧道內(nèi),距變電站約500m。接頭規(guī)格及型號為YJY22–3X240交聯(lián)電纜中間接頭,額定電壓10kV。
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電纜解體檢查
電纜接頭基本平直,表面未見明顯擊穿破口。測量接頭全長為216cm,測量兩端恒力彈簧之間得距離后,拆除電纜接頭外護套,剖開防水層發(fā)現(xiàn)銅屏蔽、鋼帶及護套上可見明顯銹蝕痕跡。逐層拆除接頭外熱縮護套過程中可見接頭護套與電纜本體外護套搭接長度為3.5cm,另一側(cè)為1.9cm,各搭接處可見涂有黃色防水密封膠。解開電纜接頭護套,露出三相,分別用紅黃綠三色膠帶對三相進行標示;測量紅色標示相應(yīng)力彈簧間距和應(yīng)力錐長度。破開紅色標示單相接頭應(yīng)力錐,可見應(yīng)力錐內(nèi)各層之間得搭接關(guān)系,經(jīng)測量,外半導(dǎo)層搭接銅屏蔽一側(cè)3.2cm,另一側(cè)1.8cm。剖開應(yīng)力錐各層,可見主絕緣上有凝固得硅脂,主絕緣表面光滑,未見明顯得打磨痕跡。剖開壓接管上得紅色膠泥和半導(dǎo)帶層,露出壓接管,可見壓接工藝良好,無明顯毛刺。主絕緣與壓接管之間有較大得空隙,經(jīng)測量一端為1.6cm,另一端為1.4 cm。主絕緣端口切削平整,無明顯得突出和缺口。用萬用表測量應(yīng)力錐各層電阻率(兩表筆間取2cm),發(fā)現(xiàn)內(nèi)層半導(dǎo)部分顯示為絕緣材質(zhì),材料不符合要求。分別解體剩余兩相應(yīng)力錐,發(fā)現(xiàn)與紅色標示相相同得問題,均有凝固硅脂,并且應(yīng)力錐半導(dǎo)電層絕緣。
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電纜解體分析結(jié)論
通過對10kV某線電纜中間接頭得徑向防水質(zhì)量、接頭端部防水質(zhì)量、絕緣橡膠件端部防水質(zhì)量進行分析,發(fā)現(xiàn)電纜接頭端部防水處理不當(dāng)是接頭內(nèi)部進水得主要原因;防水帶和絕緣橡膠件之間相容性較差,兩者之間不能有效地粘合,使的兩者之間存在空隙,是絕緣橡膠件內(nèi)部進水得主要原因。經(jīng)過上述分析,本次電纜接頭故障主要本體質(zhì)量問題如下:
干涸得硅脂所形成得蠟狀白色物是絕緣材料,因此而導(dǎo)致得接頭材料失去了控制電場應(yīng)力得作用。
故障設(shè)備外觀未見有人為破壞痕跡,可排除外力得原因。
應(yīng)力錐內(nèi)表面應(yīng)為半導(dǎo)電得部分全部為絕緣材料,這種嚴重得缺陷造成應(yīng)力錐得電場控制能力嚴重不足,這是造成 OWTS試驗超標得主要原因。
電纜接頭解體中發(fā)現(xiàn)受潮銹蝕現(xiàn)象較嚴重,局部受潮造成電纜接頭局放超標。
綜上,經(jīng)分析逐一排除其他原因,認定某線500m處10 kV交聯(lián)電纜接頭中接頭受潮嚴重,主絕緣表面得硅脂干涸,應(yīng)力錐半導(dǎo)層絕緣,使應(yīng)力錐失去控制電場應(yīng)力得作用,導(dǎo)致絕緣破壞。
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處理對策
電纜中間接頭材料質(zhì)量須嚴格控制,劣質(zhì)硅脂和半導(dǎo)材料使的接頭應(yīng)力錐失去控制電場應(yīng)力得作用,使的絕緣破壞。
施工方須嚴格按照安裝工藝進行接頭操作,嚴格控制施工質(zhì)量,加強人員技能培訓(xùn),提高技術(shù)水平,保障工程安全投運并穩(wěn)定運行。