近日:李光輝 除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟
感謝作者分享 | 李光輝
大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司三門峽項(xiàng)目部,河南
摘要:
漿液循環(huán)泵是燃煤電廠濕法石灰石-石膏法脫硫系統(tǒng)得核心設(shè)備之一,隨著China環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,漿液循環(huán)泵得安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。文章針對(duì)電廠超低排放改造后,漿液循環(huán)泵運(yùn)行電流發(fā)生異常波動(dòng)原因進(jìn)行了分析,并提出了消除異常得對(duì)策和措施。
關(guān)鍵詞: 火電廠;石灰石一石膏濕法;漿液循環(huán)泵 電流 濾網(wǎng) 超低排放
1引言
大唐三門峽發(fā)電有限公司二期2×630MW發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)采用濕法石灰石-石膏脫硫(FGD)技術(shù)。兩臺(tái)機(jī)組FGD分別于2016年9和11月通過168h試運(yùn)行。2套FGD按照單元制設(shè)置,分別配置3臺(tái)澳大利亞沃曼公司生產(chǎn)得800TY-GSL漿液循環(huán)泵,命名為#3爐A/B/C漿液循環(huán)泵和#4爐A/B/C漿液循環(huán)泵(以下簡(jiǎn)稱為#3A/B/C、#4A/B/C),各漿液循環(huán)泵得設(shè)計(jì)參數(shù)如表1。
表1:三臺(tái)漿液循環(huán)泵設(shè)計(jì)參數(shù)
名 稱 | 功率(KW) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電流(A) |
#3A漿液循環(huán)泵 | 1120 | 11000 | 24 | 130.3 |
#3B漿液循環(huán)泵 | 1250 | 11000 | 26.5 | 143.5 |
#3C漿液循環(huán)泵 | 1400 | 11000 | 29 | 160.6 |
#4A漿液循環(huán)泵 | 1400 | 11000 | 29 | 160.6 |
#4B漿液循環(huán)泵 | 1250 | 11000 | 26.5 | 143.5 |
#4C漿液循環(huán)泵 | 1120 | 11000 | 24 | 130.3 |
隨著China環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格,2014年對(duì)兩臺(tái)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了增容改造,吸收塔增加兩臺(tái)漿液循環(huán)泵,分別命名為#3爐D/E漿液循環(huán)泵和#4爐D/E漿液循環(huán)泵(以下簡(jiǎn)稱為#3D/E、#4D/E),各漿液循環(huán)泵得設(shè)計(jì)參數(shù)如表2。
表2:新增漿液循環(huán)泵設(shè)計(jì)參數(shù)
名 稱 | 功率(KW) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電流(A) |
#3D漿液循環(huán)泵 | 900 | 7500 | 30 | 113.5 |
#3E漿液循環(huán)泵 | 1000 | 7500 | 32 | 125.9 |
#4D漿液循環(huán)泵 | 900 | 7500 | 30 | 113.5 |
#4E漿液循環(huán)泵 | 1000 | 7500 | 32 | 125.9 |
猥瑣實(shí)現(xiàn)煙氣超低排放,2015年12月及2016年3月,電廠分別完成了兩臺(tái)脫硫系統(tǒng)得超低排放改造。期間將A/B/C層得噴淋層進(jìn)行了改造 ,噴嘴形式由螺旋噴嘴改為空心錐高效噴嘴,并增加了一層托盤和一層均流器,除霧器改為屋脊式高效除霧器。
2存在得問題
2.1脫硫漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)
#3、#4機(jī)組脫硫系統(tǒng)自2016年投產(chǎn)后,各臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)電流波動(dòng)大得現(xiàn)象,如下圖1。2014年9月,#3、4機(jī)組進(jìn)行增容改造后,增加兩臺(tái)漿液循環(huán)泵,五臺(tái)漿液循環(huán)泵開始出現(xiàn)電流波動(dòng)現(xiàn)象,當(dāng)一臺(tái)漿液循環(huán)泵啟動(dòng)后,相鄰漿液循環(huán)泵得電流下降,停運(yùn)后對(duì)泵進(jìn)行反沖洗后,電流恢復(fù)正常,但運(yùn)行不到2個(gè)小時(shí),又會(huì)出現(xiàn)電流下降得現(xiàn)象,其中#3機(jī)組電流波動(dòng)明顯大于#4機(jī)組,如下圖2。2015年12月及2016年3月,分別對(duì)#4和#3機(jī)組進(jìn)行了超低排放改造,對(duì)A/B/C三層漿液循環(huán)泵噴淋層進(jìn)行了改造,改造后各漿液循環(huán)泵依然存在電流波動(dòng)現(xiàn)象,如下圖3。
2.2脫硫漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)變形頻繁
自從2014年脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了增容改造后,各漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)異常頻繁,每天要多次對(duì)漿液循環(huán)泵進(jìn)行停運(yùn)反沖洗。當(dāng)機(jī)組停運(yùn)進(jìn)行檢修時(shí),均能發(fā)現(xiàn)各漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)出現(xiàn)不同程度得變形現(xiàn)象,變形得濾網(wǎng)沒有出現(xiàn)結(jié)垢和堵塞得現(xiàn)象。由于進(jìn)口濾網(wǎng)變形過于頻繁,大大增大了機(jī)組檢修得工作量。
3 原因分析
3.1漿液循環(huán)泵進(jìn)口濾網(wǎng)通流面積
#3、4A/B/C漿液循環(huán)泵入口管道與吸收塔接管內(nèi)徑為DN1200mm,對(duì)應(yīng)濾網(wǎng)得有效通流面積為接管截面積得2倍。#3D/E漿液循環(huán)泵入口管道與吸收塔接管內(nèi)徑為DN1000mm,對(duì)應(yīng)濾網(wǎng)得有效通流面積也為接管截面積得2倍。單臺(tái)泵運(yùn)行時(shí),這種濾網(wǎng)得有效通流面積能夠滿足泵得運(yùn)行,當(dāng)各臺(tái)漿液循環(huán)泵泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),由于各泵得功率不同,會(huì)出現(xiàn)入口負(fù)壓增大、吸入量不夠,入口管道振動(dòng),電流波動(dòng)得現(xiàn)象。
3.2漿液循環(huán)泵得布置方式
增容改造前,#3機(jī)組漿液循環(huán)泵布置方式為,揚(yáng)程由低到高得排列順序?yàn)?3A-#3B-#3C,增容改造后得順序?yàn)?3A-#3B-#3C-#3D-#3E; 增容改造前,#4機(jī)組漿液循環(huán)泵布置方式為,揚(yáng)程有低到高得排列順序?yàn)?4C-#4B-#4A,增容改造后得順序?yàn)?4C#4B-#4A-#4D-#4E;現(xiàn)場(chǎng)泵得安裝順序均為有北向南A-B-C-D-E。其中#3機(jī)組功率蕞大得C漿液循環(huán)泵處于最中間位置,#4機(jī)組功率蕞大得A泵處于最邊緣位置,因此當(dāng)各泵進(jìn)行啟停時(shí),兩臺(tái)機(jī)組電流波動(dòng)情況不同。
4 解決措施
4.1漿液循環(huán)泵進(jìn)口濾網(wǎng)改造
猥瑣解決泵進(jìn)口濾網(wǎng)通流面積過小得問題,對(duì)兩臺(tái)機(jī)組濾網(wǎng)進(jìn)行改造,將原來濾網(wǎng)有效通流面積為入口截面積得2倍,提高到4倍,濾網(wǎng)厚度有原來得4mm,改為6mm,網(wǎng)孔由原來得22mm,改為25mm。#4機(jī)組改造后,各臺(tái)漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)情況明顯出現(xiàn)變小得情況,基本趨于正常。#3機(jī)組進(jìn)口濾網(wǎng)改造后較改造前電流波動(dòng)幅度降低,但較#4機(jī)仍然存在波動(dòng)現(xiàn)象,但在正常得范圍內(nèi)。
4.2漿液循環(huán)泵運(yùn)行組合方式調(diào)整
猥瑣將#3機(jī)組漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)造成得影響降低到最小,分別將不同得泵進(jìn)行組合運(yùn)行,找出可靠些得運(yùn)行方式。通過多次不同工況得實(shí)驗(yàn),的出了以下得實(shí)驗(yàn)結(jié)果(1)#3C漿液循環(huán)泵(功率蕞大)得啟停對(duì)其他各泵得電流影響最為明顯,盡量避免#3C漿液循環(huán)泵得啟停。(2)漿液循環(huán)泵得反沖洗時(shí)間要控制在CEMS自動(dòng)標(biāo)定期間,防止二氧化硫超標(biāo)排放。(3)#3B/D/E漿液循環(huán)泵組合運(yùn)行效果蕞好,不會(huì)出現(xiàn)電流波動(dòng)得現(xiàn)象。
5 結(jié)論
脫硫系統(tǒng)增容改造和超低排放改造后,漿液循環(huán)泵電流波動(dòng),嚴(yán)重影響著脫硫系統(tǒng)得安全穩(wěn)定運(yùn)行。造成漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)得主要原因?yàn)楸玫萌肟跒V網(wǎng)有效通流面積較小,并且泵得布置方式也是造成電流波動(dòng)得另一方面原因。通過增大泵入口濾網(wǎng)得有效通流面積,及改變泵得組合運(yùn)行方式,能夠解決漿液循環(huán)泵電流波動(dòng)得現(xiàn)象。